多年來,更換高度磨損的球磨機部件是一個多階段的過程,筒體、格子板和給礦板在不同的時間更換。這種方式對于小的球磨機可能很好,但對于更大的磨機就有疑問了,更換襯板作業(yè)的準備、完成和清理需要相當多的時間。他們成功地設(shè)計和實施了一個在單次停車期間有效更換所有高磨損件的方法,當然也是由于增加了鑄件的規(guī)格、減少了部件的數(shù)量以及從RME購買了一臺10000lb的襯板機械手,增大了部件的提升能力。從而大大地減少了更換球磨機襯板所需的時間。
從2004年9月至今,沒有發(fā)生過由于襯板破損而導(dǎo)致的非正常停車,如圖8-10所示。這使得球磨機的運轉(zhuǎn)率從較佳項目開始時的92.5%,增加到2005年度的95.8%,如圖8-11所示。所有高磨損部分的襯板壽命已經(jīng)達到30周以上,更換時間由于使用更大的襯板和更換效率的提高已經(jīng)從72h減少到52h。
KUCC根據(jù)從襯板使用過程中得到的經(jīng)驗,已經(jīng)形成了必須嚴格遵循的襯板管理守則,如:
1、在球磨機排礦端,絕不能跨間隔放置襯板,也就是說,不能采用雙格子板給單礦漿提升器;
2、更換所有的高磨損部件,也就是說,筒體、格子板和外給礦的襯板不管條件如何,同時更換;
3、保證排礦格子板的條形孔延伸到充填物料以上;
4、保證提升器的入口間隙小于兩個鋼球的直徑。
再如Freeport印尼公司兩個新選廠采用球磨機,第三選礦廠是一臺Φ10.4m的半自磨機、裝機功率為13000kW和兩臺Φ6.1m、裝機功率為6500kW的球磨機;第四選礦廠為一臺Φ11.6的半自磨機、裝機功率為20000kW和4臺Φ7.3m、裝機功率為10000kW的球磨機。
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